离心风机振动原因及处理
叶轮积灰,此风机属于后倾式叶片,叶片容易粘灰。同时风机装置在窑头下面,从窑口落下的飞砂较易被吸附到叶片上,造成叶轮失去动平衡引起风机振动。
**将窑头密封进行了改造,由原来的石墨块单层密封更换为鱼鳞片式接触密封,大大减少了窑头处的飞砂量。同时对窑头平台进行防漏处理,有少量的飞砂落下时,直接落入溜管内,人工定期清理;其次,利用计划检修或故障停机定期清理叶片上的积灰,**风机的运行精度;再就是将风机进风口由水平进风改为下进风,虽进风阻力稍增加,但风机进风质量大为改观。采取措施后,风机叶轮积灰引起振动的现象明显减少,有利于设备稳定运行。
离心风机出现了速度不稳的原因
(1)四个整流二极管中的某一只有问题。
(2)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等,本着先易后难的修理原则,**测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,防爆离心式风机,证明电位器是好的,再测量可控硅也未发现问题,由于该二极管是大电流金封管,一端上螺丝紧固在电路板上,离心式风机,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。
(3)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,高压离心式风机,不能触发或内部接触不良等。
(4)可调电阻,柜式离心风机因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。
离心风机振动原因及处理
1、叶轮轴悬臂过长,轴承负荷过大
该风机叶轮端轴承座中心距叶轮中心 540mm 与国产同类型风机卡H比,叶轮轴悬臂过长,造成此处轴承负荷过大,从而引起轴承局部缺陷,甚至损坏。根据此风机结构和现场安装位置,将叶轮侧轴承座向机壳方向移动100mm 缩短叶轮与叶轮侧轴承座的距离,使轴承的受力状况大为改善。
2、轴承选型过小
对轴承进行校核,发现原设计型号为1622双列向心球轴承额定负荷不足,使用寿命不超过3个月便损坏。根据轴承座的尺寸及减少资金投入方面考虑,将此处轴承改为 3622 双列向心球面滚子轴承, 3622 轴承额定动负荷较大,虽然限转速比要求转速低一些,但从改造以后几年来看运行很正常,*没必要担心该因素对轴承使寿命的影响。